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耗能大戶變節能大戶
發布日期:2007-11-30  來源:常州投資集團  瀏覽次數:  字號:〖
 
??? 從7月1日起,江東化工股份有限公司正式在金壇安家。新廠區讓技術改造唱大戲,節能取得顯著成效,目前衡量企業節能降耗的主要經濟指標全面好轉,標志著江東化工由耗能大戶變成節能大戶。
  江東化工是由始建于1952年的常州化工廠整體改制于2001年成立的股份制公司。既是國家重點氯堿企業之一,又是國家“千家企業節能行動”的重點企業。2006年7月與省政府簽訂了節能目標責任書,要求至2010年末必須在2005年末的基礎上完成3.4萬噸標準煤的節能量。
  按照常州市統一規劃,該公司于2008年6月底前由老廠整體搬遷至金壇。公司抓住搬遷契機,堅決淘汰能耗較高的6萬噸/年隔膜法燒堿生產裝置。在金壇新廠區進行技術改造,全部實行國家在氯堿行業鼓勵推行的節能、清潔、環保的離子膜法燒堿生產工藝。僅此一項,2007年就降低綜合能耗1.5萬噸標煤,杜絕了6240公斤石棉絨污染物的產生,消除對環境的不良影響。
  有的節能大戶卻也是排污大戶。為徹底解決“能耗減下去,排污升上來”的問題,江東化工對電石法生產聚氯乙烯工藝進行了調整和改造,淘汰了乙炔發生濕法工藝,改上PVC行業推薦的技術先進、環保安全的乙炔發生干法工藝。全年不僅可節能2600噸標煤,而且解決了廢水產出問題,基本實現廢水零排放,全年可以直接節約新水40萬噸,節約電石資源近7000噸。
  技術改造是節能降耗的有效措施。近年來,公司每年投入大量資金對生產工藝、裝備、電氣儀表進行節能技術改造,對于新建、改造項目按照節能規范和用能標準進行設計建設等,取得了明顯效果。除兩個在搬遷過程中實施的生產工藝項目外,另外還投入近1.5億實施節能減排技術改造項目:通過在變壓器低壓側安裝節電裝置,實施分相調節穩定電壓以達到降低消耗的目的,完成金壇廠區動力電系統的節電改造,全年預計可節能4000噸標煤;全部淘汰層燃式鏈條舊鍋爐,全年可節能近10000噸標煤,同時可減少27000噸CO2的排放;采用先進的連續化法生產工藝取代高能耗的間歇式生產工藝,對氯化芐生產裝置進行節能改造,全年可節電392萬千瓦時,折年節約標煤482噸;在金壇廠區新建一套8000m3/d的污水處理裝置,對排放后的廢水進行處理,實行中水回用,預計全年可節水240萬噸;積極實施廢電石渣綜合利用制作水泥項目,全年可節約石粉資源近26萬噸,減少CO2排放12萬噸。
  除“十一五”節能規劃項目外,該公司正在實施兩項技改項目:新建10000噸/年三氧氫硅和60000噸/年雙氧水項目,總投資1.2億元;全年可綜合利用氫氣3200噸;實施全廠循環水系統節電改造,預計年節能量達500噸標準煤。
  通過實施一系列重點節能技術改造項目,加快技術改造和升級換代,節能取得顯著成效,目前衡量企業節能降耗的主要經濟指標全面好轉。2007年完成節能量1.66萬噸標煤,萬元產值綜合能耗由2006年的1.63噸標準煤下降到1.51噸,下降7.4%,同時大大減少了廢鹽泥、石棉絨、廢水和電石渣的排放。
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